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(Page créée avec « Bonne description complète de l'objet mais avec des coquilles. Pas de schéma initial sur le Wiki mais un projet KiCAD avec un schéma plutôt structuré. Juste des noms d'étiquettes mal pensés (e.g. B4). »)
 
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Bonne description complète de l'objet mais avec des coquilles.
* Le projet (difficulté) :
* Schéma électronique :
** pas de schéma initial sur le Wiki mais un projet KiCAD avec un schéma plutôt structuré, juste des noms d'étiquettes mal pensés (e.g. B4)
* Résultat du projet :
** la LED verte ne fonctionne pas ?! le sonar n'est pas géré correctement en mode connecté USB ?!
** un message de demande d'aide envoyé quelques jours avant la date de remise, une réponse clairement pas prise en compte
** le sonar n'a jamais été fixé sur le servo-moteur
* Wiki (dont démonstrations) :
** description initiale : bonne description complète de l'objet mais avec des coquilles, corrigées dans la proposition finale
** pas de téléchargement de la photo du montage final ...
** cinq démonstrations
*** première démonstration de fonctionnement du servo-moteur (OK, il tourne) et du sonar (on ne voit rien sur l'écran ...)
*** une démonstration du mode "autonome" avec un graphique à l'écran ?! démonstration non compréhensible, semble montrer la même chose que la première démonstration
*** une démonstration en mode USB avec communication périphérique / PC mais où il est clair que le sonar n'est pas géré correctement
*** une démonstration de niveau seconde avec affichage en python de distances calculées aléatoirement
*** une démonstration "mode autonome désactivé" dont on ne sait pas à quoi elle correspond
** aucun bilan, rien sur l'état du projet, disfonctionnements non expliqués (LED verte HS ? gestion du sonar par minuteur non fonctionnel)


Pas de schéma initial sur le Wiki mais un projet KiCAD avec un schéma plutôt structuré. Juste des noms d'étiquettes mal pensés (e.g. B4).
Note :
* Schéma et résultat/difficulté : 8/20 (schéma OK, projet de difficulté très mesurée, résultats très décevants)
* Wiki : 8/20 (aucun bilan, rien sur les difficultés rencontrées, démonstrations très peu convaincantes)
 
* Globale : 8/20
 
Pas de modification du Wiki après le 25 mai.

Version actuelle datée du 24 juin 2025 à 08:49

  • Le projet (difficulté) :
  • Schéma électronique :
    • pas de schéma initial sur le Wiki mais un projet KiCAD avec un schéma plutôt structuré, juste des noms d'étiquettes mal pensés (e.g. B4)
  • Résultat du projet :
    • la LED verte ne fonctionne pas ?! le sonar n'est pas géré correctement en mode connecté USB ?!
    • un message de demande d'aide envoyé quelques jours avant la date de remise, une réponse clairement pas prise en compte
    • le sonar n'a jamais été fixé sur le servo-moteur
  • Wiki (dont démonstrations) :
    • description initiale : bonne description complète de l'objet mais avec des coquilles, corrigées dans la proposition finale
    • pas de téléchargement de la photo du montage final ...
    • cinq démonstrations
      • première démonstration de fonctionnement du servo-moteur (OK, il tourne) et du sonar (on ne voit rien sur l'écran ...)
      • une démonstration du mode "autonome" avec un graphique à l'écran ?! démonstration non compréhensible, semble montrer la même chose que la première démonstration
      • une démonstration en mode USB avec communication périphérique / PC mais où il est clair que le sonar n'est pas géré correctement
      • une démonstration de niveau seconde avec affichage en python de distances calculées aléatoirement
      • une démonstration "mode autonome désactivé" dont on ne sait pas à quoi elle correspond
    • aucun bilan, rien sur l'état du projet, disfonctionnements non expliqués (LED verte HS ? gestion du sonar par minuteur non fonctionnel)

Note :

  • Schéma et résultat/difficulté : 8/20 (schéma OK, projet de difficulté très mesurée, résultats très décevants)
  • Wiki : 8/20 (aucun bilan, rien sur les difficultés rencontrées, démonstrations très peu convaincantes)
  • Globale : 8/20

Pas de modification du Wiki après le 25 mai.